樁頭破碎、甚至斷樁,告急電話頻傳。三公司構件工程處負責供應的PHC管樁,在兄弟局承建的江都海螺碼頭工程出現如此情況,是主任楊中星始料不及的。主任、總工還有三公司顧問三人同赴現場,對樁體結構、地質情況、沉樁工藝進行勘察研究后,找出了問題癥結,按照構件工程處提出的改進方案,所有問題煙銷灰滅。
虛驚一場。構件工程處預制的804根PHC管樁,業主最終認為質量絕對沒有問題。之后,這家單位在內部班子會議上決定,同等價格優先使用三公司生產的PHC管樁,將三公司構件處生產的PHC管樁列為免檢產品。由此供求雙方建立了良好的合作關系,僅去年,構件工程處為他們提供了11萬延米管樁。
三公司構件工程處以質量取勝贏得了信賴,每天生產線開足馬力,24小時加班加點干還忙不過來,但他們提出了更高的“讓標準成為習慣,使習慣符合標準”管理要求。
在質量控制上,以《水運工程質量檢驗標準》為基礎,制定了內部的《混凝土預制構件質量檢驗標準》,這個標準高于相關行業標準,明確了預制構件生產過程和成品檢驗項目、質量標準和檢驗方法,為產品創品牌和創優奠定了基礎。
加大對標準的執行力度,構件處開辦了“職工大學堂”,每月組織一到二次標準化和技術質量輔導講座,讓大家掌握標準,熟悉規范;同時嚴格按照《構件工程處質量考核條例》執行,對違反標準生產的相關人員堅決予以處理。去年3月份,南化碼頭有11根縱梁,由于設計的第三次變更圖紙未及時拿到,導致11根已生產的縱梁全部不能用于工程,只能改為基建使用。為此,除對相關部門、人員予以罰款外,處領導還每人自罰500元。加強對預制梁觀感質量控制,根據通病特點,列出控制要點,制訂治理措施,保證了措施的針對性及合理性。對每道關鍵工序進行專項技術交底,措施包括邊梁無棱化施工工藝、邊梁外露筋的控制、鋼筋保護層墊塊制作工藝的改進、預埋鐵件的制作及安裝、透氣孔橡膠堵塞止漿、混凝土表面缺陷修補、邊梁邊板端部圓臺螺母、梁端及梁頂部的鑿毛等工藝。這些精細化施工工藝在今年局有限公司年度質量工作會上,獲得了公司領導和專家的好評。
“產品質量是我們員工的職業生命”,采訪中PHC管樁車間主任劉鳳貴如是說。這是在“讓標準成為習慣,使習慣符合標準”的基礎上又一次超越。每一位員工在工作中精心做好每道工序,起構車間班長孫世友,一次在工前例行檢查中發現,剛上皮帶機的石料色差較大,他立即關閉運輸皮帶機,爬上料斗。原來石料雖然都已經進行了洗石工序,但由于是新洗的,它的含水量大,增加砼坍落度控制的難度,容易造成構件質量問題。他硬是一鍬一鍬將料斗里的石料鏟空,弄得滿頭大汗,渾身濕透。材料員董雷堅持把好采購關,每一車石料運抵他都要爬上汽車,用自制的工具,仔細檢查石料的含泥量,粒徑大小。嚴格執行建材檢測的見證取樣送檢制度,每一船鋼棒,每一車外加劑都要檢驗合格后才使用,不合格的材料不準進場,從源頭上控制,杜絕質量隱患。在局有限公司優質砼質量檢查評比中,三公司構件處已連續3年名列前茅。(翁曉峰)